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一 60 一 节 能 E NE R G Y C O NS E R V A T 10 N 2015 年第 5 期 ( 总第 392 期) 降低罩式炉能介消耗的实践 刘 全 利 ( 宝钢不锈钢有限公 司热轧厂,上海 200431) 摘要:以对标找差为切入点,通过系列改进实践活动,降低罩式炉生产的天然气和氢气消耗。从温度 均匀性 测试、加热效率和钢卷热装 3 个方 面介 绍降低 天然气消耗 的措施 ,对 氢气保护 工艺移植 的全过 程进行描述。从平均炉重和设备维护方面说明能介消耗的影响因素是多方面的。 关键词 :罩式炉 ;天然气 ;氢 气;消耗 中图分 类号 :TG155 文献标识码 :B 文章编 号 :1004 —7948(2015)05 —0...
一 60 一 节 能 E NE R G Y C O NS E R V A T 10 N 2015 年第 5 期 ( 总第 392 期) 降低罩式炉能介消耗的实践 刘 全 利 ( 宝钢不锈钢有限公 司热轧厂,上海 200431) 摘要:以对标找差为切入点,通过系列改进实践活动,降低罩式炉生产的天然气和氢气消耗。从温度 均匀性 测试、加热效率和钢卷热装 3 个方 面介 绍降低 天然气消耗 的措施 ,对 氢气保护 工艺移植 的全过 程进行描述。从平均炉重和设备维护方面说明能介消耗的影响因素是多方面的。 关键词 :罩式炉 ;天然气 ;氢 气;消耗 中图分 类号 :TG155 文献标识码 :B 文章编 号 :1004 7948(2015)05 0060 03 doi :103969/j .issn.1004 7948.2015.05.016 1 项 目背景 某公司热轧 厂有 30 座全 氢强对 流罩式退火 炉,于 2011 年 l0 月份全部建成投产 ,大多数都用在不 锈钢铁素体热轧钢卷的退火生产。投产后 ,在设备 运行 日趋稳定 、生产工人掌握操作要领、工艺设 置 和生产组织模式基本固化的情况下 ,从控制制造成 本 的角度 ,与国内的标杆厂开展了主要能介消耗的 对标工作。从对标结果( 见表 1) 看 ,吨钢的天然气 消耗和氢气消耗存在很明显差距 ,围绕降低主要能介 的消耗 ,组织并且开展 了系列攻关实践活动 ,取得 了较 好的效果 。 表 1 罩式炉能介消耗对标汇总表 2 降低吨钢天然气消耗 2.1 温度均匀性测试 为 了解罩式炉 内钢卷温度分布规律及温度 的 均匀性 ,特进行炉内温度分布的测试 ,测试时 ,按照 正常生产模式,罩式炉内放置4 卷钢卷,并在有效 加热区的不 同位 置插入 12 根热 电偶 ( 见 图 1) ,进 行退火全过程的温度 收集。通过测试结果判 断降 低燃料 ( 天然气) 消耗的改进点 。 1) 测试发现在退火的保温阶段 ,罩内测试点物 料温度高于工艺要求的温度 ,最高点偏高 20.6℃,最 低点偏高 11.0℃ 。通 过排查发现 ,测试 炉 台底部 的温控热 电偶精度不达标 ,并对全部 3o 个炉台的温 控热电偶做全面检查和校验,将精度不达标的热电 偶来更换 ,并制定了新的温控热电偶管理规范。 / 一 , 一 、 \ / / 一 、 \ / , 一 , / \ , / 一 图 1 罩式炉温度均 匀性测试热 电偶布 置示意图 2) 测试发现在不同工艺阶段 ,罩内温差较大 , 测试热电偶 达到工艺技术要求温度 的时间间隔在 4 ~ 8h。通过排查发现 ,不同退火卷之间安装 的导流板 存在问题 ,通过修复后使用 的导流板表面存在使用 其他钢板修补的情况 ,并且未将变形 部分修复 到 位 ,在某些特定的程度上改变了导流板 内的气流流量大小 及气流分布。针对这一情况,制定了新的导流板修 复要求和验收标 准,来保证导流板的导流性能 , 让更多的气流通过导流板进入中心流道,更快地使 加热区各部位温度同时达到工艺技术要求温度 ,缩短加 热时问,降低天然气消耗。 2.2 改善加热效率 经与标杆厂比对 ,发现双方升温加热的工艺设 置存在差异 ,标杆厂从装炉温度直接加热到保温温 度 ,该厂从装炉温度加热到保温温度之间过程设置 1个保温平台,保温时间为 2h。该厂设置 2h 保 温
